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新聞資訊

高效選粉機(jī)在串聯(lián)粉磨系統(tǒng)中的應(yīng)用

作者: 點(diǎn)擊:1975  發(fā)布日期:2018年12月07日
信息摘要:
隨著水泥粉磨技術(shù)的日益成熟,選粉機(jī)效能的好壞、效率的高低,已成為制約磨機(jī)產(chǎn)量的重要因素之一。江蘇鹽城市吉利來建材設(shè)備有限公司,為有效提高磨機(jī)產(chǎn)量,投巨資開發(fā)了T-Sepax三分離改進(jìn)型高效選粉機(jī),該機(jī)是借鑒國外 選粉原理,采用航空動力學(xué)分

隨著水泥粉磨技術(shù)的日益成熟,選粉機(jī)效能的好壞、效率的高低,已成為制約磨機(jī)產(chǎn)量的重要因素之一。江蘇鹽城市吉利來建材設(shè)備有限公司,為有效提高磨機(jī)產(chǎn)量,投巨資開發(fā)了T-Sepax三分離改進(jìn)型高效選粉機(jī),該機(jī)是借鑒國外 選粉原理,采用航空動力學(xué)分析方法研制開發(fā)的新型高效選粉機(jī)。

  吉利來公司為廣東佛岡亨地水泥有限公司的磨機(jī)進(jìn)行了改造,應(yīng)用效果不錯(cuò),企業(yè)非常滿意。亨地公司擁有Ф2.2m×6.5m、Ф1.83m×6.4m水泥磨各一臺,其中Ф2.2m×6.5m磨機(jī)配旋風(fēng)式選粉機(jī)圈流生產(chǎn),Ф1.83m×6.4m磨機(jī)開流生產(chǎn)。因磨前無細(xì)破,入磨物料粒度大、選粉機(jī)選粉效率低等原因,導(dǎo)致兩臺磨機(jī)產(chǎn)量低、比表面積不高、顆粒組成不合理現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重制約了公司的經(jīng)濟(jì)效益。為此,公司經(jīng)過調(diào)研考察,決定對兩臺水泥磨進(jìn)行技術(shù)改造。原有工藝流程是Ф2.2m×6.5m磨機(jī)配旋風(fēng)式選粉機(jī)圈流生產(chǎn),而Ф1.83m×6.4m磨機(jī)是開流生產(chǎn)。改造為串聯(lián)粉磨系統(tǒng)之后,將Ф2.2m×6.5m磨機(jī)作一級磨,Ф1.83m×6.4m磨機(jī)作為二級磨,利用T-Sepax三分離一分為三的特點(diǎn),將選粉機(jī)的粗粉回一級磨,中粗粉回二級磨。吉利來公司對兩臺磨采取了切實(shí)可行的技術(shù)改造措施,使磨機(jī)產(chǎn)量和水泥比表面積都有了較大幅度的提高。

  串聯(lián)磨在技改和調(diào)試過程中,我們注意把握了4個(gè)環(huán)節(jié):①加強(qiáng)通風(fēng),由于隔倉板更換為雙層篩分隔倉板加上出料篦板篦縫堵焊之后磨機(jī)阻力增大、流速降低,此時(shí)加強(qiáng)磨機(jī)通風(fēng),采用合理風(fēng)量,控制磨內(nèi)物料的流速,改善粉磨工況尤為重要;②降低漏風(fēng)率:采用雙聯(lián)鎖風(fēng)閥來降低系統(tǒng)漏風(fēng)率,克服選粉機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中揚(yáng)塵大的缺陷;③調(diào)整球鍛級配:增大一級磨的平均球徑,加大破碎能力,降低二級磨一倉的平均球徑,增大研磨能力,同時(shí)降低一二級磨二倉研磨體的規(guī)格,增加磨機(jī)研磨能力,降低系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷;④兩臺磨產(chǎn)量的匹配:由于二級磨入磨物料完全是選粉機(jī)選出的中粗粉料,喂料量不能通過微機(jī)直接控制,只有通過調(diào)整一級磨的出磨細(xì)度,來調(diào)節(jié)選粉機(jī)的中粗粉量,進(jìn)而調(diào)節(jié)二級磨的中粗粉喂料量。通過試驗(yàn),只有根據(jù)串聯(lián)磨的特點(diǎn),將兩臺磨的球鍛級配調(diào)整好,出料篦板的篦縫控制6mm左右時(shí),才能有效地控制物料的流速,保證系統(tǒng)產(chǎn)量的平衡。

  粉磨系統(tǒng)技改后,通過不斷調(diào)試實(shí)踐,獲得比較滿意技改效果。兩臺磨的產(chǎn)量由原來的18t/h提高到30t/h,水泥比表面積比原來增加20~30m2/kg,噸粉磨電耗下降了11.4kWh.實(shí)行三分離串聯(lián)粉磨后,進(jìn)入一級磨的回料全部為150μm以上大顆粒粗粉,不含60~150μm細(xì)顆粒,能夠有效地消除一級磨粗磨倉的墊層效應(yīng),提高粗碎倉的粗碎能力。同時(shí),由于進(jìn)入二級磨的物料粒度小(60~150μm)且均齊,大大提高二級磨一二倉的研磨能力。實(shí)施串聯(lián)粉磨延長了物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間,優(yōu)化了水泥的顆粒級配組成,改善了水泥性能,產(chǎn)量也得以大幅度提高。但實(shí)施串聯(lián)粉磨之后,兩臺磨臺時(shí)產(chǎn)量的匹配還要進(jìn)一步改進(jìn),要通過調(diào)整球鍛級配、隔倉板的形式和位置等方法來逐步達(dá)到產(chǎn)量平衡。


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